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地热钻井
钻井液触变性评价方法的合理性探索
触变性是粘性非牛顿流体的一个重要特性,其胶体化学实质是指流体状态发生凝胶一溶胶一凝胶这一可逆转变的特性。钻井液的触变性是指钻井液经搅拌后变稀、静置后变稠的特性,或者说是钻井液的切力随着搅拌后静置时间延长而增大的特性〔‘皿。
钻井工艺要求钻井液具有良好的触变性[2],即钻井液停止循环后,切力能较快地增大到一个恰当的值,既有利于钻屑的悬浮,又不至于使静置后开泵泵压过高,即具有恢复时间较短同时最终切力也较小的特点—快的弱凝胶。目前已经有多种方法来评价触变性的好坏,现行的评价方法主要有:静切力法[3j、浮筒切力计法[2j、滞后环法比‘〕、滞后总能量法图以及储能模量法川。其中,浮筒法的原理与静切力法类似,即把浮筒下降的深度转换为静切力的大小,但是缺乏精确性,而且现在浮筒计已经不常用。滞后环法在理论上有较好的精确性,滞后环的面积反映了胶体结构拆散与形成所需要的能量差,通过计算面积的大小,便可以知道触变性的好坏,但这种方法缺乏规范化的操作。滞后环面积的大小与人为因素和仪器构造有关,所以用其来衡量触变性的好坏是有问题的,因此不常用。至于滞后总能量法和储能模量法,因其烦琐性和难操作性更是用得极少。触变性评价的准确与否关系到其在实际应用中的效果。
现阶段评价触变性的方法主要是静切力法,即用钻井液在旋转粘度计中经600r/min高速搅拌后静置105和10min时的剪切应力的差值表示触变性的好坏。然而,该方法的操作规范存在一些不足之处,比较有代表性的有两个。一个是降温过程(即热历史)会不会改变触变性,测试触变性是不是应在原始温度下进行;另一个就是静置10min时的静切力是否一定可以代表其最终切应力。
1实脸部介1.1实验器材ZNN一D6型六速旋转粘度仪、WZ一3A型五轴高速搅拌机、JB50一D型增力搅拌机、膨润土、KPAM、NH;一HPAN、KHm、HL一11、SMC、SMK、SMP一I、FCLS、LV一CMC、PAC141、褐煤。
(2)三磺体系6%原浆+3%SMC+0.5%SMK+3%SMP一I+0.1%NaOH(3)聚合物体系6%原浆+0.5%PAC141十1%LV一CMC+0.5%FCLS+3%褐煤+l%NaOH1.3实验方法1.
3.
1热历史与钻井液触变性评价对聚磺、聚合物以及三磺钻井液体系分别进行3种不同方式的热处理:?保持室温测定静切力;?
先将钻井液加热到50℃,再用旋转粘度计高速动态剪切降至室温,然后测定静切力;?先将钻井液体系加热到80℃,再用旋转粘度计高速动态剪切降至室温,然后测定静切力。
1.
3.
2静置时间与钻井液触变性评价将钻井液在旋转粘度计中以600r/min的高速搅拌后静置,用10min和105时的剪切应力近似代表静切应力,其数值差值表示触变性的大小。
一保持室温一从50℃降至室温一从80℃降至室温.翅只日雍100200300400500600静置时间ls图3三磺体系静切力与静置时间的关系2实脸结果与讨抢2.1热历史与钻井液触变性的关系对聚磺、聚合物以及三磺钻井液体系分别进行3种不同方式的热处理,根据实验数据作出3种钻井液体系静切力随静置时间的变化曲线,分别见图1、图2和图3。
.臼只尽楹100200300400500600静置时间/s图1聚磺体系静切力与静置时间的关系12r讨乏只尽藕0100200300400500600静置时间ls图2聚合物体系静切力与静置时间的关系由图1可以看出:?在3种热处理方式下,聚磺钻井液体系在开始静置的前4min内,其静切力上升较快,说明在这段时间内钻井液的结构形成较快,而后静切力趋于缓慢上升;?未经热处理的钻井液在静置后的第一分钟内,静切力迅速增加,且其静切力均高于加热后再降至室温测定的静切力;?加热到80℃再动态降至室温的钻井液,其静切力又低于加热到50℃再动态降至室温的钻井液,表明该钻井液体系的静切力受热历史的影响较大,原因是钻井液中的处理剂在高温下与粘土发生作用,导致了低温下钻并液结构的恢复较慢;?3种热处理方式下,静切力进人缓慢上升阶段后,三条曲线大致相互平行,保持室温、钻井液加热到50℃或80℃再动态剪切降至室温3种方式处理后钻井液的触变性分别为1.56、1.58以及1.69Pa,差值不是太大,总体看来,聚磺钻井液经热处理后的触变性变化不大。
由图2可以看出:?在3种热处理方式下,聚合物钻井液在开始静置的前2min内,其静切力增加较快,而后缓慢增加;?未经热处理的钻井液的静切力最大,加热到50℃再动态降至室温的钻井液,其静切力又高于加热到80℃再动态降至室温的钻井液,表明该钻井液的静切力受热历史的影响较大,原因是钻井液中的处理剂在高温下与粘土发生作用,导致了低温下钻井液结构的恢复较慢;?在3种热处理方式下,无论是在静切力的快速增加阶段还是在缓慢增加阶段,3条曲线均大致相互平行,保持室温、将钻井液加热到50℃或80℃再动态剪切降至室温3种方式处理后钻井液的触变性分别为3.58、3.37以及3.83Pa,差值较大,总体看来,聚合物钻井液经热处理后的触变性变化较大。
由图3可以明显看出:?三磺钻井液在3种热处理方式下,其静切力一直呈上升趋势,3条静切力曲线几乎重合,充分表明在温度较低时,磺化系列处理剂性能受温度的影响很小;?保持室温、钻井液加钻井液与完井液2006年l月热到50℃或80℃再动态剪切降至室温3种方式处理后钻井液的触变性分别为3.88、3.98以及4.09Pa,差值较小,表明三磺钻井液的触变性受热处理的影响很小。
2.2静置时间与钻井液触变性的关系测量聚磺、聚合物以及三磺钻井液体系从开始静置到静置40min之内不同时刻下的静切应力,根据实验数据作出3种钻井液体系静切力随静置时间的变化曲线,分别见图4、图5和图6。
因是在第二个增长阶段内聚合物开始在粘土片上进行桥联,结构变得更强,其后增加缓慢。
由图5可以看出:?随静置时间的延长,在40min以内聚合物钻井液的静切力一直增加,且还有进一步增大的趋势;?10一16min内为静切力急剧增加的阶段,28一40min又为静切力急剧增加的阶段,其原因也是在第二个增长阶段内聚合物开始在粘土片上进行桥联,结构变得更强,且这种趋势有持续的可能。
由图6可以看出:?随静置时间的延长,在O一40min内三磺钻井液的静切力一直增加,且还有进一步增大的趋势;?前10min内为静切力急剧增加的阶段,其后增幅较为平缓,30min后增加幅度再次升高。
.臼只楹尽静置时间加in图4聚磺体系静切力与静置时间的关系目臼只尽盘静置时间/min图5聚合物体系静切力与静置时间的关系3结抢1.实验用的3种钻井液体系经热处理后,其静切力都会不同程度地降低,并在钻井液结构恢复的过程中保持这一特性,只是三磺钻井液由于其自身特性受热历史的影响较聚磺钻井液和聚合物钻井液/J、。
2.虽然3种钻井液体系静切力受到热历史的影响,但最终的触变性变化不大,表明热历史对钻井液的触变性影响较小。
3.对于实验用的3种钻井液体系而言,10min时的静切力无法真实地反映其最终切力的大小,也就无法真实地体现钻井液的触变性,静切力法不能真实地描述钻井液的触变性。
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